高線精軋機(jī)設(shè)備在使用操作過(guò)程中難免會(huì)出現(xiàn)一些故障,那對(duì)于這些故障我應(yīng)該怎么辦,如何來(lái)分析呢?下面與吐絲機(jī)的小編一起來(lái)看看吧。
一、因油溫,油壓等參數(shù)異常引起的故障
1、2007年1月20日22:42,CP2顯示精軋潤(rùn)滑系統(tǒng)油壓低報(bào)警,開(kāi)不起機(jī),值班鉗工前往檢查,懷疑管路泄漏,儲(chǔ)能器球閥有問(wèn)題,后發(fā)現(xiàn)油箱溫度47℃,油箱正常溫度一般為35℃~40℃,打開(kāi)冷卻水球閥,待到油溫降至正常后,起動(dòng)油泵,油壓正常,恢復(fù)生產(chǎn),影響生產(chǎn)58分鐘。從故障過(guò)程來(lái)看,油溫高是引起這起故障的主要原因,油溫高造成潤(rùn)滑油粘度變低,油粘度低,流動(dòng)性好,產(chǎn)生的壓力就減小,CP2油壓低報(bào)警是一種保護(hù)性措施。防范措施:保證油箱油溫報(bào)警的完好和電加熱器,氣動(dòng)薄膜溫度調(diào)節(jié)閥的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,縮短判斷故障的時(shí)間。
2、2008年11月26日5:20分,高線吐絲機(jī)檢修完畢,全線聯(lián)動(dòng)試車,由于4#潤(rùn)滑站油溫低,只有19℃,造成精軋機(jī)無(wú)法啟動(dòng),待9:00油溫加到33℃時(shí)才啟動(dòng)過(guò)鋼生產(chǎn),致使檢修完成后延時(shí)150分鐘開(kāi)機(jī)。故障分析:油溫低是故障的主要原因,而油箱油溫低報(bào)警模塊的被鎖是導(dǎo)致處理延時(shí)的直接原因。防范措施:恢復(fù)油溫低報(bào)警裝置,及時(shí)排除故障隱患。
二、因油膜軸承處熱電偶元件損壞而引起的故障
2007年7月9日5:56分,高線軋30MnSi∮8圓鋼,精軋報(bào)警,CP2電腦顯示精軋9#、10#輥箱油膜軸承過(guò)溫報(bào)警,鉗工前往檢查,發(fā)現(xiàn)10#輥箱下輥軸徑向無(wú)間隙,便組織人員更換10#輥箱,影響生產(chǎn)64分鐘。后經(jīng)解體發(fā)現(xiàn)10#輥箱上、下輥軸油膜軸承完好,但發(fā)現(xiàn)一熱電偶線斷,屬于誤報(bào)警。從故障過(guò)程來(lái)看,熱電偶線斷是故障的導(dǎo)火索,同時(shí)由于鉗工檢測(cè)下輥徑向間隙的錯(cuò)誤,導(dǎo)致故障擴(kuò)大化。防范措施:保證油膜軸承處熱電偶的完好,每次裝配完輥箱,測(cè)試電阻在正常范圍內(nèi),鉗工在測(cè)量徑向間隙時(shí),要復(fù)測(cè),同時(shí)也可點(diǎn)動(dòng)觀察輥軸的擺動(dòng),以此準(zhǔn)確判斷油膜軸承是否燒壞,為軋鋼生產(chǎn)贏得時(shí)間。
三、因油膜軸承缺油引起的故障
2009年10月22日15:40分,高線檢修完成試車過(guò)鋼,在過(guò)鋼時(shí)精軋10#處發(fā)出異響并且溫度巡檢箱溫度報(bào)警120℃,軋制車間立即停車維修人員檢查軋10#輥箱,打表測(cè)間隙發(fā)現(xiàn)下軋輥軸無(wú)間隙隨即組織人員更換10#輥箱。在搶修更換過(guò)程中發(fā)現(xiàn)10#錐箱供輥箱潤(rùn)滑油的油管錯(cuò)位,立即校正油管更換輥箱,17:00分恢復(fù)生產(chǎn),共誤機(jī)80分鐘。故障原因分析:供輥箱的潤(rùn)滑油管未裝配好是故障的主要原因,導(dǎo)致油膜軸承因缺油而燒損。防范措施:保證各潤(rùn)滑油管路的暢通,各管路連接處法蘭的裝配符合規(guī)范。
四、結(jié)束語(yǔ)
油膜軸承的使用壽命除受潤(rùn)滑油的油品清潔度和含水量的影響外,還受軋制力,軋制速度,軋制溫度,軸承間隙等的影響,只有這些要素達(dá)到最好的切合點(diǎn)時(shí),才能實(shí)現(xiàn)油膜軸承的全流體動(dòng)壓潤(rùn)滑的狀態(tài),因此加強(qiáng)與生產(chǎn)單位的溝通與協(xié)作,加強(qiáng)輥箱的裝配質(zhì)量等,也是延長(zhǎng)油膜軸承使用壽命的關(guān)鍵因素。做為維修部門,努力提高潤(rùn)滑油的油品清潔度等級(jí)達(dá)NAS6級(jí)以上,控制含水量為痕跡(<0.03%),不僅可以大大延長(zhǎng)潤(rùn)滑油的使用壽命,而且能為設(shè)備的擴(kuò)容改造和精軋機(jī)的進(jìn)一步提速創(chuàng)造良好的內(nèi)在條件。